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选煤厂技术改造纪实(一)——皮带上犁式卸料器改造

2021.9.13

   自我矿选煤厂原煤系统投入运行以来,技术改造便伴随着日常生产不断的进行。排矸系统,因矸石粒度大、皮带带速快等原因,带来了一系列的棘手问题。

   选煤厂一号转载点至槽型原煤仓111皮带机设计带速3.15m/s,因生产需要,目前在此皮带中段采用犁式卸料器卸矸,实际带速远大于犁式卸料器的规定适用最高带速2.5m/s。

   运行初期,兰花机械厂利用废皮带制作卸矸器下的挡矸板,当日便出现磨损严重、漏料、洒料等情况,漏入后段的浮矸直接落入槽型原煤仓,影响原煤煤质。因井下出矸粒度相对较大,还出现了卸料器执行机构松动等现象。

   为此,我矿选煤厂与兰花机械厂的技术人员进行了多次技术研判,从结构上对卸料器进行了加固改造,提高了其耐撞强度。同时将卸矸器由单刀卸料改为双犁刀,并将挡矸板更换为耐磨聚氨酯材质。这一次的改造,大大减小了漏矸现象,但经过48小时运行后,聚氨酯下端磨损严重,矸石卸不净的现象再次出现。耐磨聚氨酯价格较高,若运行48小时候更换1块,不仅工作任务大,运行成本更将大大提升。

   怎么办?一个难题压在了选煤厂全体员工的身上。在10月8日选煤厂第二次安全生产例会上,厂长温德扬提出 “他山之石可以攻玉”的思路,可以向内学习,也可以向外考察。老员工宋红兵提出,东峰煤矿选煤厂使用过金属材质的卸矸器挡板,效果不错。说干就干,选煤厂即刻安排专人到东峰选煤厂考察,现场看到该厂卸料器挡板为普通钢板,犁刀下部材料材质为Q235普通圆钢,打磨光滑后,即不会对皮带造成损伤,又具备简单、坚固、耐用的特性,符合我矿卸料器卸矸的实际使用要求。

   立行立改!考察结束当日,选煤厂检修班便自行加工制作,在参考了东峰厂卸料器金属挡板的基础上,再次创新,在挡板背后增加角钢以使其更加坚固,增加胶皮使其具备了缓冲能力。

   目前,该设备已正常运行4天,经过改造后的犁式卸料器不仅坚固耐用、卸矸效率高,还大大降低了日常检修频次和更换难度,对皮带几乎不造成磨损。维护一次,基本上可以满足一周的系统卸矸使用,并且维护材料获取容易、成本相对低廉。

  通过学习和两次改造,实现了小改革、降成本、保煤质、增效益的选煤厂日常生产管理目标。

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