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  • X荧光光谱仪在水泥质量控制应用中存在的问题

    zerotime 发布于 2014-11-21 16:15:39

     目前随着分析技术的不断发展,X荧光光谱仪分析的应用越来越普遍。X射线荧光光谱仪可以对从Be-U的元素进行定性和定量的分析。

            尽管x射线荧光光谱分析压片方法因操作简单、分析速度快、精确度高、成本低等优点在水泥生产中广泛应用,但由于水泥原料矿物的成分及结构复杂,样片的制作因人而异及X射线荧光光谱仪本身测量的影响等,都会对测量的精确度带来影响。影响测量精确度的主要因素有:
            (1)标样选取代表性不够;
            (2)样品的制作过程与标样不一致,如粉磨粒度不同、助磨剂的加入量不一致等带来引起测量的误差;
            (3)样片表面不清洁,有裂痕、样片厚度与标样不一致等也会给分析带来影响;
            (4)基体效应,水泥工业中的原料都是一些不均匀粉末,.来源不同的原料,其粒度、成分、矿物形态以及元素的干扰严重,基体效应是影响XRF分析精确度的最大因素。基体效应主要有三种情况:
            ①颗粒效应,由粒度、粒度分布、颗粒形状及颗粒内部不均匀性引起的物理效应;
            ②矿物效应,化学成分相同的物质由于结晶条件的差异而造成的晶体结构不同,如石墨和金刚石,不同晶体结构的同种元素产生不同强度的荧光X射线,从而造成误差;
            ③元素间效应,是指其他元素对待测元素的荧光X射线强度的影响,又叫吸收-增强效应(基体吸收初级x射线束影响初级X射线对待测元素的激发;基体吸收待测元素的荧光X射线束;基体元素放射出的荧光X射线束位于待测元素吸收限的短波侧,被待测元素吸收激发出待测元素的特征谱线)。
            在上述各种影响因素中,因制样过程已较为完善,且人为因素带来的误差不可消除,因此继续研究制样过程来减小分析误差已没有很大的提升空间。基体效应是带来分析误差最主要的因素,且基体效应是矿物的本身带来的影响,矿物的成分和矿物结构或形态直接关系颗粒效应、矿物效应、元素间干扰效应。从近些年的国内外文献、期刊上来看,学者们对这方面的研究不多,因此研究原料矿物的成分和形态对XRF测试的影响从根本上减小测量误差、提高精确度的方法,对水泥质量控制提供一定的理论支撑,具有一定的工业和现实意义。
            本文转载自北京卓信博澳仪器有限公司官网:http://www.zxba.com/xrfjs/256.html
  • [论坛]【首届原子光谱线上沙龙】专家云集,欢迎参加~~~

    颖儿飞飞 发布于 2016-07-14 14:34:46

      原子光谱沙龙是2010年由清华大学分析中心邢志老师发起,分析测试百科网承办组织,原子光谱专家、一线工作人员参与的线下交流平台。原子光谱沙龙活动,迄今为止已经成功举办十二期。每期的举办都得到众多专家的大力支持,并得到非常热烈的反响。
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    [ 本帖最后由 颖儿飞飞 于 2016-7-14 14:34 编辑 ]
  • X荧光光谱仪分析中的误差来源

    zerotime 发布于 2014-11-06 15:10:23

            X射线荧光光谱仪是通过X射线管产生的X射线作为激光源,激发光源激发样品产生X荧光射线。根据荧光X射线的波长和强度来确定样品的化学组成。作为一种质量检测手段,X荧光光谱仪在我国各行各业应用越来越广泛。研究X荧光光谱仪在分析过程中的误差,提高仪器的分析准确度成为重要的课题。
    X射线荧光分析过程中产生误差的原因主要有操作方面、仪器方面、以及试样本身等三方面因素。  
            一、在X荧光光谱仪分析中操作方面带来误差的因素:  
            1、在X荧光光谱仪分析制样过程中,粉磨时未设定好粉磨时间和压力,达不到要求的粉磨粒度或相应的料度分布。实验表明当粉磨时间短于试验设定时间,测定结果就会产生波动。同时,粉磨时未按规定加适量助磨剂或所加助磨剂中含有所要分析的元素,都会给测定结果带来较大影响。磨头和磨盘里留有前期样品或被其它物质污染),结果也会产生误差。  
            2、X荧光光谱仪分析制样过程中压片时,未设定好时间和压力,压力效果不好或压片时样品布入不均匀而产生了样品的堆积分布不均,或压片板(压片头)不洁净(或上面粘有前期样品)等,都会影响分析结果。  
            3、当样品制好后,制样未保护好,制样装入试样盒的位置不当,结果给分析带来误差。制样未保护好有两层含义:
            ①、未保护好制样光洁度。如用手指摸分析面、或用手指甲划、用口吹、用湿毛巾擦分析面等;
            ②制样在空气中放置太久,使分析面与空气中物质发生了物理化学变化。制样装盒位置不当,把测样片装倒了或测样片表面与试样盒表面成一倾斜角等,都会影响到射线管与分析面的距离,从而产生误差。  
            4、在X荧光光谱仪分析中,由于分析面上的样品灰未除掉,时间长了会影响到仪器真空度;或由于操作者粗心,分析程序选错,如测生料时用上测熟料的分析曲线或用了测石灰石的曲线,显然结果不正确。
            二、X荧光光谱仪仪器方面的误差因素:
            1、压片板(或压片头)不光洁,导致分析面不光滑,从而影响测量结果。  
            2、光路真空度不合适,分光晶体、滤光片选择不佳,使各种射线产生干扰,影响分析。
            3、X射线管电压、电流不稳定,从而产生结果波动。  
            4、随着时间的延长,X光管内部元件尺寸位置变化引起初级X射线强度的变化,或X射线管阳极出现斑痕,靶元素在窗口沉积,给分析结果带来误差。  
            5、温度的变化,引起分光晶体晶面间距变化,从而影响分光效率。正比计数管高压漂移,温度变化引起管内气体成分变化,影响放大倍数。 
            6、电子电路的漂移,计数的统计误差,检测过程的时间损失引入的计数误差等。  
            7、气体的压力、氮气、甲烷气体的流量、温度等辐射通道条件的变化,都会影响光路中气体对X射线的吸收。因此,气瓶的减压阀一旦调好,不要随意再动,特别是更换新气时,一定要尝试着多次调气压,否则,由于气流、气压不稳,使结果产生误差。  
            三、X荧光谱仪试样本身的误差因素:  
            1、试样易磨性。有的试样易磨性较差,对测定构成影响。 
            2、试样成分。有的试样基本组成成分与标准试样组成成分不一致,也会影响测定结果。
            3、基体效应。基体中其它元素对分析元素的影响,包括吸收和增强效应,吸收效应直接影响对分析元素的激发和分析元素的探测强度。增强效应使分析元素特征辐射增强。  
            4、不均匀性效应。X射线强度与颗粒大小有关,大颗粒吸收大,小颗粒吸收小,这是试样粒度的影响。
            5、谱线干扰。各谱线系中谱线产生重叠、干扰,还有来自不同衍射级次的衍射线之间干扰。  
            四、X荧光光谱仪分析避免误差的措施:          
            1、应将样品磨细、压实以减少试样的不均匀性。
            2、选择无干扰的谱线、降低电压至于扰元素激发电压以下,选择适当分光晶体、计数管、准直器或调整脉冲高度分析器、提高分辩本领,在分析晶体和探测器之间放置滤光片,滤去或减弱干扰谱线。
            3、严格按仪器设备管理办法安装、调试好仪器设备,避免仪器误差。
            4、严格按照操作规程认真操作,避免人为的操作误差。
            本文转载自北京卓信博澳仪器有限公司官网:http://www.zxba.com/xrfjs/242.html
  • X荧光光谱仪的真空气路清理

    zerotime 发布于 2014-10-29 11:44:08

        最近所使用的X荧光光谱仪在进样时真空度总是突然上升几百帕,有时候直接超了上限1000帕,(原来上限是100,现在给调到1000了)。

        给厂家工程师打电话咨询,说是气路连接胶圈脏了,需要清洁。可是清洁之后,没过几天真空度总是超限,而且样品分析室也总是很脏。最后分析了一下真空系统的气路连接,考虑是进样室里的真空路好象不通了,于是把控制这一路径的电磁阀处的接头拔开,果然有所发现,里面很多泥土(样品为硼酸压片土)下面的那个铜罐灰尘装置已经满了,而且灰罐上面的过滤海绵片也已经失去了过滤功能,拿出来洗洗,吹干后装上,灰罐也清理了,又把胶皮管都吹干净了。然后又把仪器装好,分析测试,发现一切正常,真空度一直保持在50帕以下。停了两天的机器又开始工作了。
        本文转载自:http://www.zxba.com/xrfjs/279.html

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  • 建立时间: 2019-04-23
  • 更新时间: 2019-04-23

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