关注公众号

关注公众号

手机扫码查看

手机查看

喜欢作者

打赏方式

微信支付微信支付
支付宝支付支付宝支付
×

柴油机中氮氧化合物(NOX)的生成机理及影响因素

2019.5.09

  1 前言 
  NOx是大气中的主要污染物之一,它是由燃料与空气在高温燃烧时产生的,主要包括NO、NO2和N2O,其中NO占90%以上,NO2占5%-10%。NOx不仅危害人体健康,而且还是破坏环境、形成酸雨和光化学烟雾的重要物质。北京市锅炉污染物综合排放标准规定,新建燃煤锅炉NOX排放限值为250mg/m3。为满足北京市2008年绿色奥运要求,2006年北京市修订了此标准,进一步严格NOx排放限值。我公司#1-#4锅炉采用浙江大学热能工程研究所对NOx燃烧中的控制的各项技术,浙江大学低NOx控制技术以炉内控制NOx为主,结合空气分级燃烧、燃料的分级燃烧以及SNCR等各项技术,在我厂取得了良好的效果,在喷氨系统不投入情况下,锅炉NOx的排放在240mg/m3左右,当喷氨系统投入情况下,锅炉NOx的排放在100mg/m3左右。 
  2 燃料再燃烧技术 
  再燃技术是将锅炉炉膛分成主燃区、再燃区和燃尽区。主燃区供入全部燃料的70%-90%,采用常规的低过剩空气系数(а≤1.2)燃烧生成NOX;与主燃区相邻的再燃区,只供给10%-30%的燃料,不供入空气,形成很强的还原性气氛(a=0.8-0.9),将主燃区中生成的NOX还原成N2分子;燃尽区只供入燃尽风,在正常的过剩空气(a=1.1)条件下,使未燃烧的CO和飞灰中的碳燃烧完全。 
  为了减少未完全燃烧损失,我厂锅炉三层一次风上面设置两层二次风作为燃尽风,再燃技术(MCR)的NOx脱除率一般为40%,最高可达50%。采用此技术,我厂锅炉燃烧器和二次风作了较大的改造。煤粉再燃烧技术,该技术可将NOx排放降低至280mg/m3(烟煤锅炉)以下,基本达到北京目前的排放标准。 
  3 空气分级燃烧技术 
  空气分级燃烧技术的基本原理与燃料再燃相似,也是通过将燃料过程分段来减少NOx的生成量。空气分级燃烧技术将燃烧用风分为一、二次风,通过减少煤粉燃烧区域的空气量来提高燃烧区域的煤粉浓度,并且通过分级配风设计来推迟一、二次风混合时间,使煤粉进入炉膛时形成富燃区,并在富燃区进行缺氧燃烧,从而降低燃烧型NOx的生成。然后缺氧燃烧产生的烟气再与补入的二次风混合,使燃料完全燃烧。空气分级燃烧,一般通过调整整组燃烧器顶部加装的燃尽风喷嘴的数量和位置,并使其风量占二次风总风量的14%左右,作为降低NOx的手段。根据燃用煤质情况的不同,二次风量的大小可沿高度实现不同的分级送风方式,即可保证煤粉的燃尽,又达到降低NOx的目的。与燃料再燃相比,空气分级燃烧也有着设备简单,改造、运行成本低,对机组运行影响较小等优点。目前,空气分级燃烧的脱销率一般在20%~30%之间。 
  4 SNCR技术在我厂应用 
  该技术是用尿素还原剂喷入炉内与NOx进行选择性反应,不用催化剂,因此必须在高温区加入还原剂。还原剂喷入炉膛温度为900-1100℃的区域,该还原剂(尿素)迅速热分解成NH3并与烟气中的NOx进行SNCR反应生成N2,该方法是以炉膛为反应器。 
  此法的脱硝效率约为40%-60%,多用作低NOx燃烧技术的补充处理手段。还原剂喷入系统必须能将还原剂喷入到炉内最有效的部位,因为NOX的分布在炉膛对流断面上是经常变化的,如果喷入控制点太少或喷到炉内某个断面上的氨不均匀,则会出现分布较高的氨漏失量。在较大的燃煤锅炉中,还原剂的均匀分布则更困难,因为较长的喷入距离需要覆盖相当大的炉内截面。为保证脱硝反应能充分地进行,以最少的喷入NH3量达到最好的还原效果,必须设法使喷入的NH3与烟气良好地混合。若喷入的NH3不充分反应,则漏失的NH3不仅会使烟气中的飞灰容易沉积在锅炉尾部的受热面上,而且烟气中NH3遇到SO3会产生(NH4)2SO4易造成锅炉受热面腐蚀的危险,影响锅炉的安全运行。 
  尿素为还原剂,在炉膛中反应过程为: 
  (NH4)2CO→2NH2+CO(1) 
  NH2+NO→N2+H2O(2) 
  CO+NO→N2+CO2(3) 
  喷氨示意图 
  5 锅炉NOX的调整方法 
  5.1 在锅炉正常运行中,通过调整二次风风门的开度,采用分级配风,达到降低NOx的目的。二次风小风门的开度调节是控制NOx生成量的关键。五层二次风小风门中,第1层二次风(下二次风)起到拖住一次风粉的作用,其开度不宜过小,否则大渣的含碳量将增大,降低锅炉效率。但同时应当注意,低负荷时第1层二次风门应该适当关小,因为过大的下二次风量将使得燃烧初期为富氧条件,对NOx控制不利。满负荷时,第1层二次风门开度推荐值100%,低负荷时可适当下调,最低不宜低于60%。第4、5层二次风是燃尽风,大的燃尽风量有利于控制NOx的生成,同时燃尽风量加大可以增强燃尽风刚度,强化后期混合,对煤粉的燃尽有利。高负荷时建议第4、5层二次风门100%开度,低负荷时调低第4层风门开度。高负荷时,第2层二次风门建议20%~25%开度,第3层二次风门10~20%开度,以使主燃区送入二次风尽可能靠下,以提高燃尽率。低负荷时尽可能关小第2、3、4层二次风门,以实现分级燃烧,降低NOx排放。低负荷时应保证各层给粉机转速在400rpm以上,在保证燃烧稳定及蒸汽参数的前提下,可以停一定数量的一次风及相应的给粉机,保证煤粉燃烧初期的还原性气氛及一定的一次风粉浓度。从降低NOx排放和保证燃烧稳定性的角度考虑,建议优先停第三层喷口。将三次风冷却风门改为可调风门,以保证送风的可调性,在锅炉正常运行中,一般开度为20%-40%。锅炉NOx的排放在240mg/m3左右。 
  5.2 氧量对NOx排放影响。锅炉随着入炉氧量的增加,其NOx排放特性呈大致相同的趋势。这种现象可解释为:随着入炉氧量的增加,炉内燃烧区域供氧量也增加,燃烧强度加强,使炉内局部火焰温度上升,为燃料氮转化为燃料NOx提供了条件 在正常运行中,锅炉氧量维持2.8%-3%为最佳。如图: 
  5.3 喷氨系统投入后,尿素喷入炉膛温度为900-1100℃的区域为最佳,一般投入第三层喷嘴。浓度12.5ppm,流量1吨左右,NOx排放在160 mg/m3左右。在#3锅炉07年8月16日试验中,锅炉蒸发量400吨,氧量2.8%,第二、三小风门开度分别为40%、20%,其余小风门全开。浓度12.5ppm,流量3吨左右,投入第一、二、三层喷嘴,NOx排放在80 mg/m3左右。通过这次试验,NOx排放在100 mg/m3以下,达到了满意的结果。 
  6 我燃煤电厂NOX控制建议和结论 
  6.1 锅炉现场试验结果显示,随着过量空气系数的增大,锅炉NOx生成量是增加的,在正常运行中,建议锅炉氧量维持2.8%-3%为最佳。 
  6.2 关于小风门的调整,第二、三小风门开度尽量关小,其余小风门尽量开大,具体开度视负荷而定。三次风冷却风门改为可调风门,以保证送风的可调性,在锅炉正常运行中,一般尽量关小。 
  6.3 喷氨系统投入后,,一般只投入第三层喷嘴,尿素喷入炉膛最佳区域,即可达到良好效果。 

推荐
关闭