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日立835氨基酸自动分析仪的原理及维修

2019.12.18

1、概述

HITACHI835-50高速氨基酸自动分析仪是八十年代初期由日立公司研制的产品,该仪器具有性能可靠、分析数据准确等特点,系统使用柱后茚三酮衍生法,一个分析周期只需72分钟。在全国测试分析行业中,该型号仪器拥有量较大。经过近二十年的运行,仪器已处于老化状态并进入故障多发期。为此笔者将自己在维修835-50过程中碰到的故障现象及采取的维修措施向大家介绍一下,以达到抛砖引玉之目的。

2、仪器的组成

该仪器由电气控制系统与液路控制系统组成。

2.1 电气系统

该仪器电气系统控制的核心是二片微处理器及相应的RAM、ROM及接口电路组成。一片是16位数据微处理器(IPC -16/500D),另一片是8位控制微处理器(SC/MP ⅡISP-8A/600)。16位数据处理的作用是进行色谱数据处理分析,包括ADC、TML 、PRN、AMP光电对数放大板、V/F,最终由色谱打印机打印出色谱图。8位SC/MP控制微处理器的作用,是控制泵1 、泵2 、电磁阀、自动进样器、磁卡读写机、循环水浴以及与16位数据处理器之间的通讯联络。

2.2 液路系统

主要由缓冲液罐、缓冲液泵及茚三酮泵、自动进样器、缓冲液分配器、氨基酸专用色谱柱、流通池、98 ℃恒温水浴以及循环水浴等组成。

3、故障维修实例

3.1 故障现象之一

色谱图与正常谱图比较,保留时间发生变化,而且有些出现的峰未能分离出来,即发生重叠峰。

故障分析与维修:如果缓冲液泵及茚三酮泵工作正常,一般是由某一个或二个缓冲液供给电磁阀阀芯密封不严漏液造成的。本例就是电磁阀造成的。电磁阀发生此类故障,多半是使用时间过长,阀芯聚四氟乙烯垫片老化所致。

由于没有阀芯垫片配件,在此情况下,只能整体更换。据了解,日立公司电磁阀配件价格为人民币5000元/个,而且没有现货。在国内市场上,虽经多方打听,也没有此类无死体积电磁阀出售,最后通过努力,我们向美国Cole Parmer公司订购10个电磁阀,单价在1000元人民币左右,性能上完全满足要求。只是订购的电磁阀与原装电磁阀在进、出管口上存在差异,经笔者稍加改进,获得成功。目前已更新四个电磁阀,经一年多的运行,性能良好。

3.2 故障现象之二

缓冲液泵无泵压,但泵马达工作正常。

故障分析及排除:氨基酸分析仪液路系统是个有机整体,如果液路中有一个环节出现问题,例如,电磁阀未打开,泵的进出口单向阀性能不良,泵缓冲液杆密封圈磨损,出液口至色谱柱入口处漏液,液路中有气泡等,都会造成柱前压上不去或完全没有压力。

经以上分析,用先低压端后高压端的办法进行检查,最后发现是泵杆密封圈漏气所至,在拆下泵头检查泵杆密封圈时,发现密封圈被压盖螺丝拧得过紧,更换一个新品。将压盖螺丝调至恰当位置,即松紧合适,泵杆能运行自如。还原后,开动缓冲液泵,并将色谱柱入口处打开排尽气泡(大约排10分钟)然后上紧,泵压即恢复正常。

从以上看出,泵杆密封圈如果被压得过紧,不仅使密封圈磨损过快,而且也可能出现蓝宝石泵杆断裂的现象。另外,该仪器低压流路部分的联接头均用尼龙棒车制,接头螺纹为公制M6。对于使用10年以上仪器,尼龙接头都不同程度出现老化现象,拧紧接头时,千万不要用力过度,否则接头部分前端就会断掉。

如果不慎出现联接尼龙头断掉情况,可用尖锥子一点点地挑拔出断头碎片(不可用电钻取出),剪去管线前端密封垫,去掉联接头,换上新尼龙联接头,用厚3mm橡皮做一个密封圈,装上拧紧即可。

3.3 故障现象之三

开机后发现样品瓶中的试样不能被自动吸样针吸入环形进样器。

故障分析及维修:835-50氨基酸配备有自动进样系统,由电机M1(Turnable motor)、M2(swing motor)、M3(sampling motor)、M4(suction motor)组成,其中M1为样品盘旋转电机,M2为进样架摆动电机,M3为环形进样器电机,M4为样品进样或清洗吮吸泵电机。

经检查,发现是M4(suction motor)电机没有工作。根据电气控制原理框图可知,M4电机不工作,涉及的环节主要有:限位开关S7、S8的原始状态,继电器板,控制微处理板SC/MP。通过进一步检查得知,S7、S8限位开头工作正常,相应继电器也工作正常,而且SC/MP板相应驱动电路动作正常。但M4通电后仍不工作。查M4启动电容(0.47μF/200V)良好。最后将电机从吮吸泵组件中拆下,发现其运转绕组断路。该装置由交流100V电机部分与机构齿轮式减速器组成,电机功率8W,转速为2转/分(rpm),体积较小,电机部分系冲压一体化结构,不能拆卸修理。向日立公司订货需人民币4000元,而且订货周期很长。解决方案:笔者用国产南京微电机厂出品的SD09伺服电动机替代原电机获得成功。该电机功率15W,转速10转/分(rpm)、电机励磁、控制绕组电压均为127V。比较二个电机的电气性能及外观,原装电机减速器轴为Φ5mm,国产电机减速器轴为Φ6mm,国产电机体积比原装电机略大一些,输出转速亦有差异。

改制方法:首先将原装电机拆下,将黄铜小齿轮的轴套由Φ5mm扩至Φ6mm,将齿轮装在国产电机轴上,并紧固。然后用厚为2mm铝板,制做一个Ω形卡子,将国产电机固定在机座上,最后,用双向可控硅制作一个交流调速器接至电机引线上,将转速调节器调至2~4 转/分即可。该国产电机经三年运行,性能稳定,完全能满足要求。

3.4 故障现象之四

开机后,闭合泵开关,茚三酮泵电机工作正常,但缓冲泵电机未工作。

故障分析与检修:从仪器控制原理图分析得知,泵电机是否运转,除了与其自身性能好坏有关外,还与SC/MP板上的逻辑驱动电路及继电器板上的相应直流继电器有关。

检查发现,SC/MP板上逻辑电路及相应继电器动作正常,送至电机100V电压及启动电容亦正常。由此故障原因是由电机损坏引起的。

拆开泵电机四颗螺丝,保留减速器部分,拆下电机,经检查,发现电机转子被卡住,不能转动,用表检查其启动、运转绕组正常。由于该电机为铸铝外壳,前端盖及后端盖均为机器冲压密封,属一次性结构,一般无法打开。按照以前的方法,只能更换新品。新品价格为人民币5000元,而且需向日本国订货。笔者在实践中摸索出一套方法,可以将电机转子取出。

一般而言,转子被卡住,主要是泵电机长期运转(10年以上),转子上的前、后轴承磨损,锈蚀及严重缺油造成,此时,只要换上二个新轴承即可。定子绕组烧坏的可能性一般较小。

拆卸步骤如下,首先用Φ6mm钻子在电机前端盖大约5mm处电机外壳对边上钻2个孔。注意,钻孔时千万不能用力过度,以免伤及绕组。其次用钢锯沿前端盖锯二条槽,用錾子轻轻将二小片铝片撬下来,然后将电机夹在台虎钳上,用平头铳轻轻敲击前端盖对边,慢慢地将前端盖及转子取下来。最后将转子二个轴承换上同一规格的新品即可。

还原方法:用木锤轻轻敲击前端盖,边敲边观察转子灵活程度,转子及前端盖到位后,先通电测试一下,如果转子运转自如,无异常噪声。然后做一个Ω形卡子将前端盖紧紧地紧固在电机壳体上。

在装上已修复电机之前,应给减速器注入一定数量的黄腊油,最后紧固四颗螺丝即可。

3.5 故障现象之五

反应池(Reaction Bath)水温沸腾,不能控温。故障分析与维修:根据氨基酸分析的要求,反应温度应控制在98 ℃,如发生沸腾,说明温控电路发生故障。

经查系热敏电阻传感器温度玻璃珠破裂造成温度失控。由于很难购到同型号负温度系数热敏电阻(98 ℃时,热敏电阻阻值为3. 9KΩ),故拟用国产器件替代。经过实验,以下两种方法均可修复温控电路。

方法1:用0~150 ℃水银导电表串上一支0. 5W 3. 3KΩ电阻,将原热敏传感器从TB 20 的脚拆下,然后将水银导电表及电阻分别接上即可。实践证明,此方法简单易行,价廉。

方法2:用国产二位式0 ~200 ℃数字温控仪配上PT100温度传感器替代原温控电路,具体方法如下:将温控板上的二极管D204挑起一个端子,将温控仪继电器在常开触点串上一个0. 5W 300Ω电阻, 分别接至TB201脚。由于国产温度显示控制仪电源电压为220V,而本仪器所用电压为100V,故直接从仪器外引入220V电压至仪表即可,温度控制器可放置在光电放大板控制器的上方。数显温度仪的优点是温度控制精度高,能直观显示反应池的温度。

3.6 故障现象之六

开机后,SC/MP部分的LED无任何显示出现。数据微处理器部分的LED显示正常。

故障分析与维修:在835-50氨基酸分析仪中,有二台+5V/4A串联式开关稳压电源,一台为数据微处理器及接口提供电源,另一台为SC/ MP微处理器提供+5V电源。

相对而言,数据微处理器电源损坏机率很少,而SC/MP微处理器提供+5V电源损坏次数较多,一般都是比较器LM311损坏,Q1、Q1调整管开路较多。究其原因,多半为过热击穿所至。

笔者设计一台+5V串联式稳电源,用三端可调电源集成电路LM338K,加上200×100铝形材散热片,利用原机双10V端子,D2、D3及C1组成。电源外壳另配一个100V冷却风扇,取得较好的效果。注意,调节LM338K调节端分压电阻,使SC/MP控制板上的+5V电压在4. 9~5. 1即可。

4、结语

通过对日本835-50氨基酸分析仪的维修,笔者认为对于已进入故障多发期的仪器,故障的发生是不可避免的,但只要细心维护,正确使用,并采取行之有效的方法进行维修,就能使老仪器继续发挥作用,另外对于某些进口仪器而言,零部件的国产化是行之有效的方法,特别是对进入老化期的仪器,意义显得尤为重要。不仅为单位节约了维修经费,同时也赢得了宝贵的时间。


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